国外b2b网站毛片,国产精品无码制服丝袜,国产av人人夜夜澡人人爽麻豆,欧美大片aaaaa免费观看

當(dāng)前位置:首頁>行業(yè)資訊>技術(shù)應(yīng)用>資訊內(nèi)容

對某型壓縮機的研究與改造

發(fā)布日期:2011-05-26 來源: 中國空壓機網(wǎng) 查看次數(shù): 421 

核心提示:
  1前言

  南京東方化工有限公司從德國購進的ITEL80臥式氫氣壓縮機,由于供氣量,進口壓力等實際操作工況與原設(shè)計工況相差太大,長期以來一直沒有投入使用。今年年初,南京東方化工有限公司對系統(tǒng)裝置進行擴容改造。為使該壓縮機能得以重新利用,委托我廠對其進行改造,使其能適應(yīng)新的工況條件。

  2原壓縮機參數(shù)和改造后壓縮機參數(shù)

  21原壓縮機參數(shù)

  壓縮機型式:單列臥式雙作用氣缸直徑:D=300mm活塞行程:S=160mm活塞桿直徑:d=60mm轉(zhuǎn)速:n=480r/min*大允許活塞桿載荷:F=110kN壓縮機軸功率:N=182kW進氣壓力:ps=25MPa(絕)

  排氣壓力:pd=34MPa(絕)

  安全閥設(shè)定值:p安=375MPa(絕)

  進氣溫度:40相對余隙:a=009供氣量:Qn=11500Nm 3 /h氣體組份:H2=9772%CH4=10%N 2=10%H2O=028% 22改造后壓縮機參數(shù)

  進氣壓力:ps=20MPa(絕)

  排氣壓力:pd=31MPa(絕)

  安全閥設(shè)定值:p安=345MPa(絕)

  供氣量:Qn8000Nm 3 /h改造的原則是盡量利用原壓縮機部件,如電動機,傳動部件,機身,活塞桿及輔Z機等,而僅改變氣缸,活塞,活塞環(huán)等來達到改造的目的,盡可能減少改造費用。

  3選擇改造方案

  31改造方案一

  保持原壓縮機結(jié)構(gòu)不變,直接將進氣壓力由25MPa改為20MPa,排氣壓力由34MPa改為31MPa,安全閥設(shè)定值由375MPa改為345 MPa.經(jīng)熱力計算,排氣量為93m3 /min,相當(dāng)于供氣量Qn=9774Nm3 /h,為11500Nm3 /h的85%,*大氣體力為96/122kN,指示功率為180/220kW,軸功率為198/241kW.此時*大氣體力122kN超過用戶提供的活塞桿*大允許的載荷值110kN,指示功率和軸功率也均大于原壓縮機設(shè)計工況值。這樣就得對壓縮機傳動部件等全部進行強度核算,很可能要全部更換傳動部件,而且電機也要重新選擇更大功率電機。

  此方案顯然不符合用戶盡可能少改動原壓縮機部件的原則。

  32改造方案二

  以原設(shè)計方案的*大活塞桿載荷為限制條件,進氣壓力為20MPa,排氣壓力為31MPa,安全閥設(shè)定值為345MPa,此時僅將氣缸直徑由300mm改為280mm,進行熱力計算(計算結(jié)果見表1)。根據(jù)計算結(jié)果,此方案排氣量為81m 3 /min,供氣量為Qn=8520Nm3 /h,它是原壓縮機供氣量的74%,滿足用戶改造工況要求。而*大氣體力為84/107kN,指示功率為158/192kW,軸功率173/211kW,均小于原壓縮機設(shè)計工況值。這樣,只需變動壓縮機氣缸直徑,而其它部件如電機,傳動部件等均保持不變,符合用戶改造原則。

  4氣缸,活塞等的改造設(shè)計

  按照改造方案,將原壓縮機氣缸直徑由300mm改為280mm,因而由氣缸直徑變動而涉及的零部件如缸套,活塞,活塞環(huán)等均應(yīng)重新設(shè)計,制造并更換,其余壓縮機部件均保持不變。為此,對壓縮機氣缸,活塞等組件進行了測繪(原壓縮機氣缸部件測繪示意圖見圖1)。根據(jù)測繪圖重新設(shè)計氣缸,活塞,活塞環(huán)等零件。

  實際測量:氣缸體內(nèi)孔:32005mm氣缸套外徑:31994/32008mm氣缸套內(nèi)徑:301mm(與氣缸蓋配合部分)

  30005mm(活塞運動部分)

  設(shè)計氣缸套時參照原氣缸套的實測尺寸。氣缸套外徑與原氣缸套外徑一致,設(shè)計成320m6.為了盡可能利用原氣缸蓋,將氣缸套內(nèi)孔設(shè)計成階梯形。在安裝缸蓋部位,氣缸套內(nèi)徑按原尺寸不變,以便利用原缸蓋。只在活塞運動部位將直徑改為280H7.缸套材料選用QT600-3,與原缸套材料相當(dāng)。

  活塞,活塞環(huán)的設(shè)計同樣參照原活塞與活塞環(huán)進行,只是將外徑尺寸等相關(guān)尺寸相應(yīng)的縮小20mm.各部分的公差也根據(jù)原件的實測尺寸確定。材料選用HT250,與原活塞材料一致。

  5原設(shè)計工況與改造工況下受力情況比較

  為確保改造后壓縮機能安全運行,必須對壓縮機各運動部件的受力情況進行計算并與原設(shè)計工況下受力情況進行比較。如各部件受力情況小于原設(shè)計工況下各部件受力情況,各部件可不必進行強度核算。否則,必須對各運動部件進行強度核算,以確保安全運行。

  壓縮機的作用力主要有氣體力,曲柄連桿機構(gòu)運動時產(chǎn)生的慣性力和摩擦力,以及由這些力綜合而成的綜合活塞力。另外還要計算作用在曲柄連桿機構(gòu)上的總切向力。

  由于制造廠未提供壓縮機詳圖,為了便于計算,我們對原壓縮機曲柄連桿機構(gòu)及活塞組件進行了測繪,以便得到計算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。實際測繪整理后的計算數(shù)據(jù)如下:活塞組件質(zhì)量:995kg十字頭組件質(zhì)量:440kg連桿組件質(zhì)量:665kg(取連桿小頭質(zhì)量20kg)

  往復(fù)運動部分總質(zhì)量:Ms=1635kg連桿長度:l=045m曲拐半徑:r=008m曲拐半徑與連桿長度之比:=0178改造后活塞組件質(zhì)量:901kg往復(fù)運動部分總質(zhì)量:Ms=1541kg其余數(shù)據(jù)均與原壓縮機相同。

  根據(jù)計算結(jié)果,改造后壓縮機受力情況均小于原設(shè)計方案時壓縮機的受力。因此,可不必對壓縮機各運動部件進行強度核算,改造后的壓縮機能安全運行。

  6壓縮機的檢測,安裝與試車

  由于壓縮機自安裝至今一直閑置未用,為防止由于零部件銹蝕,管道堵塞等影響正常開車,用戶要求,除對原壓縮機進行改造外,還必須對機組各部件進行拆檢和清洗,以確保機器能運轉(zhuǎn)正常,開車一次成功。

  拆檢和清洗的主要內(nèi)容如下:(1)壓縮機連桿,曲軸,十字頭以及軸承等;(2)壓縮機進氣閥,排氣閥,出口單向閥以及安全閥;(3)密封組件;(4)壓縮機輔ZZ機,包括供油系統(tǒng),冷卻系統(tǒng)等;(5)電器儀表等部件。

  拆檢和清洗完畢后,重新組裝。并將新制造的氣缸套,活塞組件等裝配就位。檢查蓋側(cè)和軸側(cè)軸向余隙分別為262mm和270mm.安裝完成后,進行了4h空載試車,運行情況良好。經(jīng)用戶驗收合格,投入帶負荷運行。機器運轉(zhuǎn)平穩(wěn),潤滑油溫升全部在正常范圍之內(nèi)。排氣壓力,排氣量完全達到了預(yù)定要求,現(xiàn)已投入正常使用。

  7結(jié)束語

  壓縮機試車和正式運行的結(jié)果表明,該壓縮機改造是成功的。用戶只用了少量費用,就使得一臺長期閑置的設(shè)備重新投入使用,達到了裝置擴容改造的目的。

網(wǎng)友評論

共有0條評論
馬上注冊

熱門資訊